德胜集团实现制氧增产降本

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4月14日,经过半个多月的安装调试和十天的试运行,德胜钒钛动力能源厂制氧车间新上线10000和6000制氧机组提产的空气增压机运行良好,达到了既增产又降本的目的。

此前,制氧车间原10000、6000制氧机组只能维持正常生产,平均氧产量16000m³/h左右,每日仍需外购液氧进行补充,平均日耗外购液氧100m³左右,日均增加购买液氧成本约4万元,给分厂安全稳定供氧及降本增效带来较大困难。为响应公司“双百工程”,动力能源厂将此项目列为了今年降本增效的七大攻关项目之一,根据制氧车间实际面临问题,提出新增空压机建议,并经公司、分厂与四川空分集团共同研究论证,最终决定增设一台进气量约13500m³/h空气压缩机组,以达到两台制氧机组提产和减少液氧采购量的目的。

3月中旬,新增空压机进入调试阶段,于4月4日正式投入试运行,上线运行10天后,至4月14日运行状态良好,达到预期目标。根据初步计算,投运后6000和10000制氧机组每小时氧产量能增产1200~1400Nm³,每天可以降低液氧补充量36~42m³,年可节省液氧采购费用约550万元,且空气进气量的增加也额外带来氮气与液氧、液氩的产量增长,既达到增加产量、降低成本,又为公司稳定生产提供供能保障的目的。

在新增空压机投用前,动力能源厂制氧车间按照“安全产氧、安全供能”要求,制定了一系列措施,通过组织授课、现场培训指导等方式让机组操作人员熟悉新设备的规范操作和点、巡检,确保了新上线设备的安全运行。

该项目的成功上线,也更加激发了动力能源厂全员降本增效的热情。厂长汪建平表示,分厂正在全力以赴推进其余的降本攻关项目,员工们也正用脚踏实地的行动,从小处着眼降本,由细节挖潜增效,全力做好降本增效 “大文章”。

文章来源:气体分离

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